Hi,大家好,我是誠遠公司智能制造技術(shù)部副主任設(shè)計師“老李”的工作電腦。我每天要完成各項繁雜的工作,既要配合市場部追蹤客戶需求,編寫技術(shù)文件,又要維護已完成項目的資料歸檔,提醒主人完成項目驗收;當(dāng)產(chǎn)線出現(xiàn)問題又要立馬化身“程序員寶具”,為主人提供良好的開發(fā)環(huán)境。每天奔波切換不同的工作場景,朝七晚九,周末也難得休息,我的數(shù)據(jù)從每個螺絲、每個排氣孔里“冒出來”。
因為近期訂單飽和,所有車床都在進行滿負荷生產(chǎn),而智能二期機床品牌種類多樣,型號各異,且多數(shù)為老舊機床,它們常常出現(xiàn)故障。為了保障生產(chǎn),我作為老李的“寶貝疙瘩”,不得不陪著主人每天拉長工作時間,時刻準(zhǔn)備解決產(chǎn)線問題。前段時間,生產(chǎn)部門反饋,機床內(nèi)存過小,無法適應(yīng)仿真后的復(fù)雜大程序的批量生產(chǎn),然而fanac廠家改造的報價過高,需要改造的設(shè)備加起來,改造成本接近二十萬,我陪著“老李”和自動化項目相關(guān)的同事一起查找資料,他們在我身前進行“頭腦風(fēng)暴”,我則忠實記錄了他們探討調(diào)研的過程,最終找到了一種比較可行且經(jīng)濟的技術(shù)路線。
老李廢寢忘食,我也累得風(fēng)扇呼呼作響,我們不斷進行調(diào)研、設(shè)計、測試,最終實現(xiàn)了通過串口分段上送加工程序的高性價比方案,該方案相比原來的技術(shù)改造方案,每臺改造費用節(jié)省2萬多元,改造成本可節(jié)省90%。為了測試新方案的有效性,需要進行大量測試。為了不影響正常訂單生產(chǎn)和交付,老李帶著我經(jīng)常利用晚上和節(jié)假日來進行測試,五一期間、端午期間,產(chǎn)線上都留下了我和老李的身影,經(jīng)過不懈的努力,日前,已經(jīng)有兩臺機床通過了壓力測試,接下來將繼續(xù)完成剩余3臺機床的試產(chǎn)測試。
老李臉上滿足的笑容映照在我的顯示屏上,冷硬的機械芯不禁也微微自豪起來。多年來,我們默契無限,相互成就,攜手共進,書寫著屬于我們的職場傳奇。
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